火电厂节能降耗运行与措施的论文【精彩3篇】
篇一:火电厂节能降耗运行与措施的论文
第一篇内容
标题:火电厂节能降耗运行与措施
摘要:随着能源消耗的不断增加和环境问题的日益凸显,火电厂作为能源产业的重要组成部分,面临着节能降耗的巨大压力。本文通过对火电厂节能降耗运行与措施的研究,提出了一系列有效的措施,旨在提高火电厂的能源利用效率,降低能源消耗,减少环境污染。
1. 火电厂节能降耗的意义
火电厂是我国能源消耗的主要来源之一,但其能源利用效率相对较低,对环境的影响较大。因此,实施火电厂的节能降耗措施具有重要意义。通过提高火电厂的能源利用效率,不仅可以减少能源消耗,节约能源资源,还可以降低火电厂的运营成本,提高企业的竞争力。
2. 火电厂节能降耗的运行原理
火电厂节能降耗的运行原理主要包括:优化燃烧系统,提高燃烧效率;加强余热利用,提高能源回收率;改善供电系统,减少能源损耗;优化运行管理,提高设备利用率。通过对火电厂运行过程中各环节的优化和改进,可以实现节能降耗的效果。
3. 火电厂节能降耗的具体措施
火电厂节能降耗的具体措施包括:优化锅炉燃烧系统,提高燃烧效率;改进余热回收系统,提高能源回收率;采用高效节能设备,降低能源消耗;加强运行管理,提高设备利用率。通过这些措施的实施,可以有效地降低火电厂的能源消耗,提高能源利用效率。
4. 火电厂节能降耗的应用案例
通过对国内外火电厂节能降耗的应用案例进行分析,可以发现节能降耗措施的有效性和可行性。例如,在某个火电厂实施了优化锅炉燃烧系统和改进余热回收系统的措施后,能源利用效率提高了10%,能源消耗降低了20%。这些案例为其他火电厂的节能降耗提供了借鉴和参考。
结论:火电厂作为我国能源消耗的主要来源之一,节能降耗的重要性不言而喻。通过对火电厂节能降耗运行与措施的研究,可以提出一系列有效的措施,以提高火电厂的能源利用效率,降低能源消耗,减少环境污染,实现可持续发展。
火电厂节能降耗运行与措施的论文 篇三
火电厂节能降耗运行与措施的论文
摘要:火力发电厂是一次能源消耗大户,如何减少生产中的能量损耗,尽可能的降低供电煤耗,成为所有发电企业运行管理的首要任务。由于各电厂从设计、设备选型、安装方式等不同,可采用的节能降耗方法也不尽相似,本文作者根据火电厂多年实际运行调整经验,全面总结、深入分析火电厂在运行过程中能耗高的主要因素、及采取的切实可行的节能降耗措施。本文所提出的各项技术措施在生产现场应用后得到了一定的效果,文中部分措施具有一定推广性,可被同类电厂所借鉴。
关键词:节能降耗;运行分析;调整措施
1引言
在火力发电厂正常运行后,其运行参数是否达到设计值,甚至优于设计值,与操作员运行调整的节能降耗方法有直接关系。本文通过对某百万级电厂多年的运行参数进行统计,分析,总结等,归纳出以下节能降耗措施,如实时煤耗监测、优化制粉方式、及时停运多余出力设备、减少热量泄漏和工质损失、提高真空、降低厂用电率等。
2降耗分析及采取措施:
2.1在汽轮机系统方面
2.1.1降低凝汽器背压在机组蒸汽进汽参数稳定的情况下,提高凝汽器真空,增强蒸汽做功能力,来减少燃料量是降低煤耗的重要方面,运行中采取具体措施如下:
(1)真空严密性试验:a)定期执行机组真空严密性试验,确保真空下降值小于133Pa/Min;b)通过试验结果,可以进一步明确机组是否需要真空系统查漏或进行凝汽器灌水查漏;c)根据机组负荷调整汽轮机轴封供、回汽压力至正常值,轴端不冒气、不吸汽;
(2)循环水系统及循环水泵运行的节能措施;机组设计为三台循环水泵,根据机组负荷及循环水温度启停第三台循环水泵运行:a)循环水温度大于26℃时,保持三台循环水泵连续运行;b)循环水温度小于26℃时,若机组负荷大于700MW,启动第三台循环水泵运行;若机组负荷小于700MW,负荷低谷时段,停运第三台循环水泵运行;c)循环水温度小于20℃时,保持两台循环水泵连续运行;通过机组煤耗分析,以上运行方式显示机组煤耗水平最低,解决了盲目启、停循环水泵所带来的不经济,不安全情况。
(3)正常投入循环水水室真空系统,保持凝汽器水室无空气;
(4)监视凝汽器循环水入口压力及进、出口压差,发现凝汽器钛管堵塞及时采取半侧隔离进行清理。
(5)维持凝汽器热井水位正常值,运行人员通过多次进行凝汽器热井水位调整试验,正常运行中保持在630mm左右各参数指标最优。运行电厂凝汽器热井水位一般设定值较高,如果凝汽器热井水位过高,部分钛管被淹没在凝结水中,将处于饱和状态的凝结水继续被冷却,造成过冷度增加,使机组冷源损失增加,经测算凝结水温度每增加1℃过冷度,机组循环热耗率降低0.5%。
2.1.2维持给水温度为设计值维持设计的给水温度也是提高汽轮机组效率的重要因素,通过改变抽气量的变化来调整锅炉给水温度,直接影响到汽轮机效率;另一方面会使锅炉排烟温度变化,影响锅炉效率,所以给水温度是机组效率的关键因素。如何正确、合理的提高给水温度:首先,要保证高压加热器正常投入:
(1)保持高压加热器水位稳定,就地及DCS显示一致,且加热器端差值达到设计值;
(2)严格控制高压加热器滑参数启、停给水温升率的规定,一般不超过3℃/Min;
(3)发电机并网后及时投运高压加热器,发电机解列前停运高压加热器。其次,调整高压加热器水位正常。加热器正常水位的维持是保证回热系统的良好经济性。如果水位维持过高,会减少有效换热面积,降低换热效果,同时冷却的疏水会沿抽汽管道倒流至汽轮机危及安全。最后,检查高压加热器抽汽逆止门和抽汽进汽电动门开度正常以保证抽汽管压降正
常,经过上述方面检查是否达到负荷对应的给水温度,以达到机组设计的煤耗标准。2.2锅炉方面
2.2.1合理优化磨煤机运行方式该燃煤发电厂采用正压直吹式制粉系统,设计为六台中速辊式磨煤机,五台可带机组满负荷运行,一台作为备用。六台磨煤机对应的六层燃烧器垂直布置与锅炉八个角,所以磨煤机组合运行方式对于锅炉燃烧调整,主、再汽温度,排烟温度等重要参数尤为重要。经过反复运行调整,组合方式摸索,可采取如下措施,起到明显的降低煤耗的作用:
(1)特别是机组低负荷期间,保持上层磨煤机运行,同时增加上层磨煤机的出力,以此还提高锅炉火焰中心高度,从而达到提高再热汽温的作用。
(2)煤种变化时,根据飞灰细度和含碳量化验报告及时进行磨煤机旋转分离器和液压加载力的调整,控制飞灰细度R45小于30大于20,含碳量小于0.5%,使制粉单耗最经济。
(3)磨煤机停运后,磨煤机出口温度降至60度后,及时关闭磨煤机冷风门,以降低一次风机和排烟温度损耗。
2.2.2减少再热器减温水量经统计测算,燃煤火电机组,再热器减温喷水增加1%,机组热耗上升0.15%左右。
再热器温度每升高10℃,热耗减少0.22%,再热蒸汽温度每降低10℃,热耗将增加0.25%。再热器的调温,尽可能采取烟气挡扳进行调整,同时配合磨煤机组合方式及吹灰的优化方法,减少再热器的喷水量。
2.2.3锅炉管屏吹灰优化在锅炉运行保持受热面清洁,可增强管壁吸热能力,降低锅炉排烟温度,从而提高锅炉燃烧效率。但是锅炉吹灰过程要耗掉大量工质及高品质热量,势必增加了工质损失及热量损失,所以吹灰方式及次数进行优化。主要为保证受热面清洁的同时减少吹灰范围及频次,具体优化方式及措施如下:
(1)机组负荷大于90%额定负荷的工况,减少蒸汽吹灰,避免吹灰过程中热力系统蒸汽损耗增加及再热汽温的.较大波动,维持参数在额定值运行。
(2)机组正常运行中,根据煤种的变化,适时调整吹灰范围,如将吹灰枪拖入数量减少为三分之一,即三天完成整个锅炉受热面的吹灰。同时,利用机组检修期间对受热面检查结焦情况。
2.2.4烟气热量回收由于排烟损失是锅炉最大的热损耗损失,因此回收排烟中的热量是非常可观的。所以可通过技术改造增加烟气冷却器,将烟气中的热量回收至凝结水中,既提高了循环效率又可以增强电除尘效果。该电厂增装烟气冷却器后,经过性能试验测算,降低发电煤耗约2.6g/kwh。
2.3降低厂用电率对于节能降耗,节省厂用电也是重中之重。为降低厂用电率,可采取以下措施:(1)机组启动前,合理安排工作节点,尽量缩短锅炉上水到锅炉点火时间间隔,以减少循环水泵、电泵、凝结水泵等大功率辅机运行的时间。(2)机组停运后,具备停运循环水泵、凝结水泵、工业水泵等辅机条件时,尽早停运;重要辅机的润滑油泵当油温满足条件时,可以停运并定期试运。(3)按磨煤机对应负荷台数,及时停运磨煤机。(4)厂房照建议采用光控和时控。
3结束语
火电厂节能降耗,减少能源消耗的方法、措施很多,本文仅通过某百万机组现场实际运行经验,总结分析了在运行过程中可采取的切实可行且有效的节能降耗措施。
参考文献:
[1]赵毅.我国发电企业节能现状与技术措施[J].热力透平,2008(02):71-76.
[2]王建朝.火电厂节能降耗措施分析[J].河北电力技术,2009(01):48-51.